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FT68食用油除臭设备在菜籽油精炼中的应用

发表时间:2025-06-11

FT68食用油除臭设备在菜籽油精炼中针对 0.06% 游离脂肪酸(FFA)残留的控制,需从设备工艺特性、脱臭热力学机制及菜籽油组分交互作用入手,通过精准调控操作参数与工艺优化实现深度脱除。以下为具体应用策略与技术逻辑:

一、FT68 设备脱臭原理与菜籽油特性耦合

蒸汽蒸馏脱臭的热力学驱动

FT68食用油除臭设备采用薄膜式汽提结构,通过 0.1-0.3mbar 的高真空环境降低 FFA 的沸点(常压下油酸沸点约 360℃,真空度 0.2mbar 时沸点降至 180-200℃)。菜籽油中 FFA 以油酸(占比 55-65%)为主,其分子极性较甘油三酯更强,在蒸汽汽提时更易随水蒸气挥发,但需克服与甘油三酯的分子间氢键作用(键能约 15-20kJ/mol)。

设备内置的螺旋导流板使油膜厚度控制在 0.1-0.3mm,比传统脱臭塔的液膜传质效率提升 2.5 倍,FFA的蒸汽分压梯度从 0.05kPa 增至 0.12kPa,加速其从油相到气相的传质。

菜籽油中非 FFA 组分的干扰机制

油中的热敏性物质(如维生素 E,含量约 500-700ppm)会与 FFA 形成共沸体系,在 220℃时维生素 E 与油酸的共沸温度比纯油酸低 12℃,导致脱臭后期 FFA 残留难以进一步降低。此外,磷脂氧化产物(如溶血磷脂,含量约 10-20ppm)会吸附在 FFA 分子表面,形成 1-2nm 的界面膜,阻碍其向蒸汽泡表面扩散。

二、工艺参数精准调控:从动力学角度突破残留瓶颈

温度-真空度的协同优化

传统脱臭工艺(240/0.5mbar)下 FFA 残留约 0.12%,而FT68食用油除臭设备通过分段控温实现热力学平衡偏移:

预热段:180/1mbar,使油中FFA与蒸汽初步接触,脱除约 60% 的初始 FFA(从 0.2% 降至 0.08%);

主脱臭段:235/0.2mbar,此时FFA的蒸汽压达 0.09kPa,超过系统真空度下的平衡分压,通过分子蒸馏效应进一步脱除至 0.065%

深度脱臭段:220/0.15mbar,利用低温高真空抑制甘油三酯热分解,同时通过延长停留时间(从传统工艺的45分钟增至60分钟),使FFA残留降至 0.058%

蒸汽速率与油膜更新频率

FT68食用油除臭设备的蒸汽喷射采用文丘里效应设计,蒸汽流速达 200-250m/s,比传统设备高 30%,在油膜表面产生微湍流,破坏 FFA 与磷脂的界面膜。实验显示,蒸汽量从 2%(油重)增至 3.5% 时,FFA 残留从 0.072% 降至 0.059%,但超过 3.5% 会导致维生素 E 损失率从 8% 升至 15%

设备的旋转刮膜器转速控制在 80-100rpm,使油膜更新周期缩短至 15-20 秒,每次更新可暴露新鲜油面,促进 FFA 向蒸汽相的传质,传质系数从 0.02cm/s 提升至 0.05cm/s

三、预处理工艺协同:消除脱臭阶段的 FFA 生成源

碱炼环节的 FFA 控制阈值

菜籽油预碱炼时,NaOH 浓度需精确控制在 0.12-0.15N,过量碱会导致中性油皂化生成额外 FFA。采用动态加碱系统(误差 ±0.5%),使毛油 FFA1.5-2%)中和后残留至 0.15-0.2%,为脱臭阶段预留 0.1% 的脱除空间,避免因初始 FFA 过高导致脱臭负荷超限。

脱色白土的酸性抑制

白土中的游离酸(如蒙脱石结构中的 H⁺)会催化甘油三酯水解生成 FFA,因此需选用酸值<2mgKOH/g 的食品级白土(如活性白土经 5% 碳酸钠改性)。改性后白土的 pH 4.5 升至 6.8,脱色过程中 FFA 增量从 0.03% 降至 0.01%,减轻脱臭阶段的处理压力。

四、设备结构创新:强化传质与抑制副反应

多级汽提塔的串联设计

FT68食用油除臭设备采用三级串联脱臭塔,每级对应不同功能:

一级塔:高温短停留(240/15 分钟),快速脱除易挥发 FFA

二级塔:中温中等停留(220/25 分钟),通过规整填料增加气液接触面积(比表面积从 100m2/m3 增至 300m2/m3);

三级塔:低温长停留(200/20 分钟),利用降膜式结构使油膜厚度均匀性提升至 ±5%,避免局部过热导致 FFA 再生。

惰性气体保护系统

在脱臭后期通入高纯氮气(纯度 99.99%),流速 0.5-1L/min,置换设备内残留氧气,抑制高温下油氧化生成 FFA。实验表明,氮气保护可使脱臭阶段 FFA 再生量从 0.015% 降至 0.005%,配合三级塔工艺可将总残留控制在 0.055-0.06%

五、过程监测与反馈控制

在线红外光谱(FTIR)实时监测:在脱臭塔出口安装波长 600-4000cm⁻1 的 FTIR 探头,通过 1710cm⁻1 处(C=O 伸缩振动)的吸光度变化实时计算 FFA 浓度,当检测值接近 0.06% 时,自动调节主脱臭段温度±2℃或蒸汽量±0.3%,控制精度达±0.003%

动态平衡模型优化:基于 UNIQUAC 方程建立 FFA 脱除模型,输入油中各组分摩尔分数、操作温度 / 真空度,预测 FFA 残留值与实际值的偏差<5%,据此提前调整工艺参数,避免因滞后控制导致残留超标。

六、典型应用案例与优化效果

200t/d 菜籽油精炼线采用FT68食用油除臭设备后,通过以下组合工艺实现 FFA 残留≤0.06%

预处理:碱炼后 FFA 0.18% + 改性白土脱色(用量 2.5%);

脱臭参数:三级塔温度 235/225/210℃,真空度 0.2mbar/0.18mbar/0.15mbar,蒸汽量 3.2%,停留时间 60 分钟;

最终指标:FFA 残留0.058%,维生素E保留率82%,酸值波动±0.005%

该技术的核心在于利用FT68食用油除臭设备的薄膜传质优势,结合热力学平衡调控与预处理协同,在避免过度脱臭导致营养成分损失的前提下,实现 FFA 残留的精准控制。实际应用中需根据毛油品质波动(如 FFA 初始值±0.2%)动态调整脱臭参数,确保工艺鲁棒性。

本文来源于欧美大地仪器设备中国有限公司公司官网 http://www.armfield.info/