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FT68食用油除臭设备与棕榈油脱酸工艺的结合

发表时间:2025-06-11

FT68食用油除臭设备与棕榈油脱酸工艺的结合,需基于棕榈油独特的甘三酯(GE)组成特性(含50-58%的棕榈酸、36-44%的油酸及8-12%的亚油酸),通过真空蒸汽蒸馏的热力学调控与设备传质强化,在脱除游离脂肪酸(FFA)的同时精准控制 GE 含量波动。以下从工艺耦合机制、参数优化及 GE 稳定技术展开分析:

一、棕榈油脱酸与 GE 控制的热力学矛盾解析

真空蒸汽蒸馏的脱酸-GE 平衡机制

FT68食用油除臭设备的薄膜式汽提结构在 0.1-0.3mbar 真空度下,棕榈酸(FFA 主要成分,常压沸点 351℃)的沸点可降至 190-210℃,蒸汽分压随温度升高呈指数增长(210℃时约 0.1kPa)。但 GE 中的棕榈酸甘三酯(熔点 63℃)在 220℃以上会发生热分解,生成 FFA 与甘油,实验显示 240℃下 GE 分解率每小时达 0.3-0.5%,导致脱酸后期 GE 含量反而下降。

棕榈油中存在的微量二酰甘油(DAG,含量 1-2%)会与 FFA 形成共沸体系,共沸温度比纯 FFA 8-10℃,但 DAG 的存在也会增加 GE 分子间的氢键网络(键能约 18-22kJ/mol),阻碍 FFA 向蒸汽相扩散,形成脱酸效率与 GE 稳定性的双重制约。

GE氧化对品质的影响

棕榈油中 GE 在高温真空环境下易与设备内残留氧气(含量>10ppm 时)发生自由基链式反应,在 GE 的不饱和双键(如油酸酯的 C9-C10 双键)处形成氢过氧化物,导致 GE 的碘值从 51-52gI/100g 降至48gI/100g 以下,同时生成醛类物质(如己醛,含量>5ppm 时产生酸败味)。

二、分段控温-真空度耦合工艺优化

梯度脱酸的温度-真空度矩阵设计

低温预脱酸段(180/1mbar):利用棕榈油 FFA GE 的沸点差(约 70℃),通过30分钟停留使FFA1.2%降至0.6%,此时 GE 热分解率<0.1%FT68食用油除臭设备内置的螺旋导流板使油膜厚度控制在0.2-0.4mm,传质系数达 0.035cm/s,避免低温下传质效率不足。

中温主脱酸段(210/0.3mbar):通过文丘里蒸汽喷射(流速 220m/s,蒸汽量 2.5% 油重)形成微湍流,破坏 FFA DAG 的共沸界面,使 FFA 进一步降至 0.25%。此阶段 GE 分解率控制在 0.2% 以内,关键在于将真空度与温度的耦合参数控制在 ΔT/ΔP=600/bar(即温度每升高 1℃,真空度提升0.0017mbar),维持 GE 的热力学稳定。

深度脱酸段(190/0.2mbar):采用降膜式结构(比表面积 350m2/m3)延长停留时间至 25 分钟,利用分子蒸馏效应使 FFA 降至 0.1% 以下,同时通过氮气保护(纯度 99.99%,流速 0.8L/min)将氧气含量降至 5ppm 以下,GE 氧化率<0.05%

蒸汽参数对 GE 传质的选择性调控

蒸汽中加入 5-8% 的氮气(分压 0.01-0.015mbar)形成惰性气体氛围,降低 FFA 的气相分压,根据道尔顿分压定律,可使 FFA 的蒸汽分压从 0.08kPa 降至 0.06kPa,而 GE 的挥发分压维持在 0.001kPa 以下,实现 FFA GE 的选择性分离。实验表明,该混合气体工艺可使 GE 损失率从 0.4% 降至 0.15%。蒸汽温度控制在 200-210℃(过热度 10-20℃),避免蒸汽冷凝导致油相乳化,同时保持蒸汽动能足以剥离 FFA 分子,而不破坏 GE 的分子结构。

三、预处理工艺对 GE 稳定性的协同强化

酶法脱酸的 GE 保护机制

棕榈油预脱酸采用固定化脂肪酶(如 Novozym 435)催化酯化反应,在 60℃、水分含量 3% 条件下,使FFA3%降至0.5%,同时 GE 结构中的酯键保留率>99%。与化学碱炼相比,酶法脱酸避免了强碱导致的GE皂化(传统碱炼 GE 损失率达 1.5-2%),为后续真空蒸馏阶段预留更宽松的 GE 控制空间。脱色环节的GE抗氧化预处理

使用经0.5%柠檬酸改性的活性白土(酸值<1.5mgKOH/g),在 90℃下脱色 30 分钟,白土中的柠檬酸可螯合油中的金属离子(如 Fe3⁺、Cu2⁺,含量从 0.5ppm 降至 0.1ppm 以下),抑制脱臭阶段GE的自由基氧化。改性白土的比表面积从 200m2/g 增至 280m2/g,吸附 FFA 的能力提升 30%,减轻脱臭负荷。

四、设备结构创新与 GE 监测系统

多级降膜-填料复合塔设计

FT68食用油除臭设备针对棕榈油特性优化为四级脱臭塔:

1-2级塔:降膜式结构(油膜厚度 0.15mm)配合波纹填料(比表面积 250m2/m3),强化 FFA 脱除;

3-4级塔:采用规整丝网填料(空隙率 0.95),降低油膜表面张力(从 32mN/m 降至 28mN/m),减少GE因液膜破裂产生的雾沫夹带,实测 GE 雾沫损失从 0.2% 降至 0.08%

在线 GE 浓度实时反馈控制

在脱臭塔各段安装近红外光谱(NIRS)探头,监测波长 600-1100nm GE CH₂伸缩振动吸收峰(720nm),通过偏小二乘法(PLS)建立模型,实时计算 GE 含量(精度 ±0.2%)。当检测到GE损失率>0.15% 时,系统自动调节:

主脱酸段温度下降 2-3℃,真空度提升 0.02mbar

蒸汽量减少 0.3%,同时增加氮气通入量至 1L/min,通过参数耦合维持 GE 稳定。

五、工艺耦合的典型应用与 GE 控制效果

500t/d 棕榈油精炼线采用 FT68 设备与酶法脱酸耦合工艺后,关键指标如下:

原料棕榈油:FFA2.8%GE含量98.2%

预处理:酶法脱酸至 FFA 0.5%GE 保留率 98.1%

脱臭参数:四级塔温度 180/210/200/190℃,真空度 1mbar/0.3mbar/0.25mbar/0.2mbar,蒸汽量2.8%,氮气量0.8L/min

最终产品:FFA0.09%GE含量97.8%(损失率 0.4%),碘值51.2gI/100g,符合食品级棕榈油标准(GE 损失≤0.5%)。

该工艺的核心在于利用FT68食用油除臭设备的薄膜传质与梯度温区优势,通过“低温预处理-中温选择性脱酸-低温保护”的三段式策略,在棕榈油脱酸过程中实现 GE 含量的精准控制。实际应用中需注意棕榈油熔点高(40-50℃)的特性,确保设备保温层温度维持在 60℃以上,避免油液凝固影响传质效率。

本文来源于欧美大地仪器设备中国有限公司公司官网 http://www.armfield.info/